1 故障蝶閥概況
芹山水電(diàn)站采用 PDF130-WZ-280 型蝶閥,係臥式雙平板活門結構。蝶閥總裝包括閥(fá)體、活門、工作主密封、軸承、轉臂、接力器、鎖定裝置、重錘和(hé)旁通閥等。蝶閥閥體采用鑄焊整體結構,閥體與工作密封圈接觸處采用不(bú)鏽鋼材料(liào),延長了密封圈的使用壽(shòu)命並提高了密封性能。閥門(mén)的密封設在下遊側,密封麵采(cǎi)用斜麵結構,因而有很好的密封性能。閥體的底部有 8 條地腳螺栓作為固定閥體用,能承受接(jiē)力器向上推力和(hé)動水作用(yòng)在活門上的向上分力,而不能承受活門全關時的水推力。為增加活門在動水關閉時(shí)的自關閉(bì)力(lì)矩,活門與閥體均按偏置設計,其幾何中心與轉動中心偏移(yí) 50mm,增加了關閉(bì)的可靠性(xìng)。閥門的主(zhǔ)工作密封采用實心異形橡膠放在活門周邊(biān),用壓圈(quān)和(hé)壓緊螺釘緊固在活門上,為了保證密封圈可調(diào)和且調節後定位,設有鎖緊螺釘加(jiā)以固定。閥軸采用 40Cr 鍛鋼材料,與軸承和軸端密封接觸處采(cǎi)用鍍鉻保護,與活門采用插人圓柱銷固定。軸承由鋼套和銅(tóng)瓦組成,銅瓦(wǎ)材料為鑄鋁青銅(ZCuAl1OFe3),軸端密封(fēng)采用 U 形支承環密封圈,密封力可調,更換方便。
該閥布置 2 台直徑 200mm 直缸搖擺式接(jiē)力器,接力器的活塞杆通過轉臂與閥(fá)軸相連,活塞杆表麵鍍鉻處理。活塞與缸體問密(mì)封采用(yòng) O 形圈與聚四氟乙稀組合式(shì)密(mì)封圈;接力器缸內設有二段關(guān)閉裝置和節流緩衝結(jié)構,外部采用高(gāo)壓軟管連(lián)接。
控製(zhì)係統。蝶閥的開啟采用(yòng) FYZ 閥門液壓控製裝置供油(yóu),推動接力器把活門和重錘至全開後采用油壓鎖(suǒ)錠(dìng),鎖錠油源來(lái)自於調速器油壓裝置。當機(jī)組發生(shēng)事故或需正常停機時,切換鎖錠油源脫開,蝶閥依靠自身所配置的 2 個重(chóng)錘(各 3.5 t)和水力作用至活門全關,起到切(qiē)斷水流和保護機組的作用。
2 故障現象
芹山水電站蝶閥於 2000 年 3 月投人運行,運行至 2002 年(nián) 3 月,發現在關閉蝶閥過程中,當蝶閥關閉至全行程的約 95% 時(shí),蝶閥轉臂(重錘)停止下落,蝶閥不能自行到達全(quán)關位(wèi)置。這與蝶閥隻能在全開或全關 2 個位置相矛盾,蝶閥位置處於不定態,造成漏(lòu)水量較大,引起較強的噪聲,給水電站的檢修運(yùn)行帶來了較大(dà)的安全(quán)隱患(huàn)。
3 原因分析
3.1 油管路方麵
出現這種現象有可能是由於回油(yóu)管路排油不暢引起接力器關側油腔油未排盡(jìn),由此造成接力器活塞(sāi)不能完全(quán)回複至全關位置,導致蝶閥轉(zhuǎn)臂下落不能到達(dá)最大行(háng)程,引起蝶閥關不到全關位置。
就此對操作油管(guǎn)路進行檢查,對於管路上的油閥門(mén)進行分解檢查,確保操作(zuò)油(yóu)管路暢通無阻。
3.2 接力器結構
為了降低在關閉過程中接力器活塞衝擊接力器油底部的速度和壓(yā)力,在操作接力器缸內設有二段關閉裝置(zhì),即節流緩衝結構。
對(duì)接(jiē)力器節流(liú)緩衝結構進行清洗並對接力器節流閥進行調(diào)整,加大節流閥開口,使回油的流量變大,節流閥前、後的壓(yā)差變小,有利於(yú)接力器活塞的下落。同時,檢查發現(xiàn)接力器活塞杆表麵鍍鉻層完好,無鏽蝕卡澀跡象。
用以上 2 種方法進行處理(lǐ)後,沒有明顯的效果,說明蝶閥不能到達全(quán)關位置(zhì)的原因與操作(zuò)係統(操作(zuò)管路及(jí)接(jiē)力器裝置)無關。
3.3 在蝶閥關閉過(guò)程中關閉蝶閥(fá)所需力矩小於軸承處所受到的摩擦阻力矩
為了防止泥沙淤積妨礙閥門開啟(qǐ),蝶閥下緣逆水流關閉,動水力矩 M 總是趨向使活(huó)門關閉,活門上的動水壓力沿水流方(fāng)向的分(fèn)力 p 順水流方向,垂直分力 P1 方向向上。
活門關閉時,水完全靜止,活門上承受靜水壓力。由於活門上、下的位置差異,靜水壓力的(de)作用中心在活門中心(xīn)線以下(xià),這樣,對於臥(wò)軸蝶閥活門,就產生了使活門轉動的靜水力矩。
在芹(qín)山水電(diàn)站中,蝶閥處於接近全(quán)關的位置不能正常關閉。
在閥門操作中,操作機構各轉動銷軸處均存在摩擦力和摩擦力矩。其中(zhōng),閥軸(zhóu)與軸瓦間的摩擦力和力矩是主要的,其數值占據總的摩擦力(lì)降摩擦力矩的絕大部分。
根據設計工況,閥軸和鑄鋁青銅的摩擦因數一般取拜 μ=0.15,所以在最高水(shuǐ)頭 121.5m 時(shí),蝶閥可以靠本(běn)身配置的重錘進行自動(dòng)關閉。而要出現蝶閥不能自動關閉現象必須的條件是 μ>0.27。因此可以得出以下結論:
蝶閥在運行 2 年以後,在關閉時出現了不同程(chéng)度(dù)的關不到全關位置的現(xiàn)象。我(wǒ)們(men)分析認為(wéi),出現這種情況的原因有以下 2 點:
(1)蝶閥在經過 2 年多的運行後,閥軸和軸(zhóu)承之間(jiān)有可能出現泥沙沉澱,導致閥軸和軸承之間的間隙減小,軸承摩擦因數增加。在閥門(mén)的關(guān)閉過程中,當活門接近全(quán)關位置時,活門上、下遊之間形成一個壓差,這個壓差會在閥軸上(shàng)產生一個(gè)阻礙關(guān)閉的力矩,這個阻力矩與軸承(chéng)的摩擦因(yīn)數成正(zhèng)比,當阻力矩大於閥門關閉力矩時會出(chū)現上述現象。
(2)軸承(chéng)經過一段時間運行後,軸承潤滑麵(miàn)可能有腐蝕,軸承出現了磨損(sǔn),摩擦因(yīn)數增(zēng)加,也會導致上(shàng)述現象。